20#石油裂化管2014-02-20给高炉“施压”可以或许带来更好的效益,这从分娩实践中已经获得证实。高压操作不仅促进了高炉操作水平和分娩效力的进步,还能起到进步煤气应用率、降低焦比、促进低硅冶炼、削减粉尘排放等节能减排后果。高压操作是值得鼓励的,然则不合分娩前提的高炉遭受的压力也是有限制的。高炉高压操作有哪些阻碍?应留心哪些问题?若何避免高炉“压力山大年夜大年夜”?本期我们一路来存眷这些问题。高炉炉顶压力跨越30kPa的操作为高压操作,近年来我国在炉顶高压操作方面已经取得了很大年夜大年夜的进步。当前我国大年夜大年夜中型高炉的炉顶压力广泛在0.20MPa以上,高压操作在强化冶炼的同时,还能进步煤气应用率、降低焦比、促进低硅铁水冶炼、削减粉尘吹出量,所带来的节能效益是明显的。据测算,一座年产250万吨铁水的大年夜大年夜型高炉,顶压从0.20MPa进步到0.23MPa,一年大年夜大年夜约可节约3.727万吨标准煤,带来3000多万元的经济效益。国表里高压操作概况高炉炉顶压力早年重要受到炉顶装料设备的制约,一贯处于很低的程度。从1970年开端,因为采取无料钟装料设备技能,炉顶压力慢慢达到0.10MPa及以上,美国、日本、前苏联、西欧等成长较快,先后达到0.15MPa~0.25MPa。而我国成长相对较慢,1956年鞍山钢铁公司9号高炉率先采取高压操作,固然到1990年高压高炉的生铁产量占全国高炉总产量的60%以上,尤其是1000m3级以上的高炉均已实现了高压操作,但顶压程度根本在0.10MPa~0.17MPa。跟着炉顶设备的成长,近年来我国已有了很大年夜大年夜的进步,在上世纪80年代末期仅有宝钢炉顶压力打破0.20MPa,而现今2000m3级以上的高炉一般都在0.20MPa以上,特大年夜大年夜型高炉的炉顶设备设计压力可达0.30MPa,今朝国内操作压力最高为0.27MPa旁边。世界特大年夜大年夜型高炉炉顶压力见附表。高压操作带来节能效益进步煤气应用率,降低焦比。高炉炉内煤气流速的大年夜大年夜小直接影响到料柱的阻力和煤气的应用率,进步炉顶操作压力可以降低炉内煤气流速,使煤气与料层充分接触而进步煤气的应用率。具体原因在于,在煤气量不变的前提下,炉顶压力进步后,煤气体积缩小,煤气上升速度降低,增长了矿石与煤气的接触时光,有利于矿石的还原;煤气体积缩小后,单位体积的CO含量明显进步,CO还原氧化铁的动力学前提获得明显改进,使间接还原获得充分成长,不仅进步高炉的分娩率,还可以或许有效降低高炉的能耗。今朝国内宝钢高炉炉顶操作压力一般保持在0.23MPa以上,煤气中CO的应用率达到51%的高程度。国内某3000m3级高炉的煤气应用率平均也达到了49%以上,在顶压进步到230kPa后,煤气应用率接近50%。高压操作在降低煤气流速的同时,因为炉内高压对风口前的一次气流分布具有调节浸染,有利于进步煤气应用率,降低燃料比。据统计,炉顶煤气CO2含量增长1%,可降低燃料比约20kg/t。早期当炉顶操作压力在较低程度的情况下,每进步炉顶压力0.01MPa,可降低燃料比约1%~2%,但现代高炉炉顶压力已经进步到0.15MPa~0.25MPa,顶压进一步进步所带来的节耗后果有所减弱,每进步炉顶压力0.01MPa,降低燃料比的幅度在1%以下。国内某高炉顶压每进步1kPa,燃料比平均可以降低0.54kg/t。该高炉以年产250万吨铁水计算,顶压从0.20MPa进步到0.23MPa,每年可降低燃料花费约折合3.6万吨标准煤。其余,在采取大年夜大年夜喷吹后,进步炉顶压力也是进步煤粉燃烧率的重要技能办法。炉顶煤气压力进步后,煤气流速减小,煤粉在炉内燃烧的时光延长,煤气压力差降低。据测算,煤粉在炉缸的燃烧时光为0.01s~0.04s,其加热速度为103K/s~106K/s。煤气流速降低后,煤粉燃烧更为充分,有利于进步煤比、降低焦比。并且压力进步后改进了料柱透气性,使料柱可以或许接收更多的煤量,也有利于进步煤比、降低焦比。进步高炉透气性,增长产量。一方面,进步炉顶操作压力,炉内煤气流速降低,料柱阻力损掉落降低,使风压和顶压的压差(全压差)减小;另一方面,浸染于炉料的浮力也响应降低,炉料随便马虎下行,因而也有利于炉况的稳定顺行。在高炉可以或许稳定顺行的前提下,此举可以或许进一步进步焦炭负荷,从而降低焦比。同时,高炉顺行时可以或许经由过程更多的炉腹煤气量,使生铁产量进步。当炉顶压力较低时(小于0.15MPa),经由过程经验公式计算,每进步炉顶压力0.01MPa,大年夜大年夜约可增长风量3%,也就是说在焦比不变的情况下,产量进步3%旁边。然则跟着风量的慢慢进步,煤气产生量也随之增大年夜大年夜,煤气流速增大年夜大年夜,煤气经由过程料柱阻损增大年夜大年夜。当风量跨越必定界线时,高炉下部渣铁在滴落带的滞留量增长,导致透气性阻力系数K值升高,高炉会出现难行、管道甚至悬料等严重炉况。是以,当炉顶压力较高时(大年夜大年夜于0.15MPa),每进步炉顶压力0.01MPa,产量进步的幅度减小,为1.1%±0.2%旁边。进步TRT(高炉煤气余压透平发电装配)发电才能。现今炉顶TRT收受接收发电量可以或许达到高炉风机耗电的30%以上。在风机机型已定的情况下,风机的耗电量受风压的影响不大年夜大年夜,而进步顶压、降低全压差后,TRT的发电量增长。TRT对余压的压力能几乎可以全部收受接收,当顶压从0.20MPa进步到0.23MPa,TRT的发电才能可进步15%旁边。也就是说,假如原有发电才能为30千瓦时/吨铁,可进步4.5千瓦时/吨铁。高炉年产250万吨铁水,每年可多发电1125万千瓦时,折合为1270吨标准煤。有利于低硅冶炼,降低燃料花费。因为硅的还原是一个吸热反响,须要花费大年夜大年夜量的热量,高炉实现低硅冶炼,可大年夜大年夜大年夜大年夜节约燃料花费。根据硅还原的反响式:SiO2+C=[Si]+CO,当炉顶压力进步时,CO分压进步,晦气于SiO2的还原反响,而有利于下出世铁Si含量。影响高压操作的成分从优化操作的角度,高压操作是值得鼓励的,然则高压操作还受到多个成分的制约和影响。只有充分熟悉这些成分,并在日常分娩和保护中加以留心,才能使高压操作发挥应有的浸染。鼓风机的出口压力。据鼓风机分娩厂家分析,炉顶压力进步到0.4MPa,鼓风机的压比将达到7~8。在采取单台机组完成此压比前提下,轴流鼓风机的叶片级数和主轴长度将增长,这会对主轴的挠度、转子和机组的振动提出更高的请求。尽管今朝高压比高炉鼓风机组没有实际运行的事迹,在制造上尚存在必定的难度,但从设计技能上是可以或许实现的。并且跟着高炉大年夜大年夜型化、高顶压的成长,鼓风机制造技能将打破高压比带来的一些技能难点。原燃料前提的变革。当原燃料指标差,尤其是粉化率高时,应恰当降低顶压。当全压差别常高、透气性差、气流波动大年夜大年夜、高炉不接收风量时,结合调剂布料轨制,恰当松散边沿,降低压差,可以降低原燃料在炉内进一步粉化的程度,从而改进透气性。当高炉不接收风量时,也应恰当降低压差。此时高炉一般透气性欠佳,假如再采取高顶压,有可能出现悬料,伴随产生管道和滑料,给高炉的稳定操作带来晦气。是以,高顶压不是在任何情况下都实用的,当原燃料前提差尤其是粉化率高、高炉不接收风量、透气性差的情况下,建议恰当调低顶压,改进高炉的透气性。(中国冶金报) 20#石油裂化管
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